蒸汽作為化工企業(yè)生產(chǎn)的主要能源之一,其消耗量是直接影響生產(chǎn)成本費(fèi)用的“大戶(hù)”。為提高能源利用效率,降低生產(chǎn)成本,商貿(mào)公司不斷加大蒸汽管理力度,持續(xù)對(duì)蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),改造后的蒸汽伴熱系統(tǒng),通過(guò)換熱站熱水加熱的方式實(shí)時(shí)優(yōu)化、動(dòng)態(tài)調(diào)整用汽平衡,多措并舉降低了蒸汽能耗。
商貿(mào)公司物流園貨場(chǎng)堿液儲(chǔ)罐、裝卸車(chē)棧臺(tái)等工藝管線伴熱均為蒸汽伴熱,因蒸汽伴熱管線較長(zhǎng),走向復(fù)雜,疏水口較多、蒸汽凝液無(wú)法收集利用,熱量損失較高,蒸汽熱量利用率偏低,致使蒸汽成本居高不下,影響公司經(jīng)營(yíng)效益,給公司帶來(lái)一定的成本壓力。
為了從根本上有效解決這一問(wèn)題,商貿(mào)公司生產(chǎn)技術(shù)部組織技術(shù)骨干集思廣益,經(jīng)過(guò)多次會(huì)議討論和現(xiàn)場(chǎng)勘查,在不影響生產(chǎn)的情況下,對(duì)物流園貨場(chǎng)罐區(qū)蒸汽伴熱管線進(jìn)行分類(lèi)改造:一是優(yōu)化堿液裝車(chē)工藝,將原裝卸車(chē)鶴管安裝至堿液泵房北側(cè),改造后裝卸車(chē)管線由原設(shè)計(jì)的400米縮短至20m左右,降低蒸汽伴熱和吹掃成本;二是對(duì)消防水罐伴熱循環(huán)水泵升級(jí)改造,改造后的水泵可同時(shí)對(duì)消防水罐和硫酸、堿液罐區(qū)工藝管線進(jìn)行循環(huán)伴熱,并可實(shí)現(xiàn)蒸汽凝結(jié)水的循環(huán)利用。罐區(qū)蒸汽伴熱優(yōu)化改造完成后,從根本上解決了蒸汽伴熱泄漏點(diǎn)多、凝液無(wú)法收集、熱損耗大等問(wèn)題,每年可節(jié)約成本50萬(wàn)元左右。
一個(gè)小的改造不僅解決了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際難題,也體現(xiàn)出崗位職工勇于創(chuàng)新的精神。接下來(lái),商貿(mào)公司將繼續(xù)堅(jiān)持以安全生產(chǎn)為中心,以創(chuàng)新改造為抓手,巧用技改“金鑰匙”,為商貿(mào)公司優(yōu)化運(yùn)行、節(jié)能降耗、提質(zhì)增效增添源動(dòng)力,為公司圓滿完成全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)貢獻(xiàn)力量。